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200t/h液態(tài)排渣燃煤電廠鍋爐改造工程中袋式除塵

1、概況
陜西寶雞熱電有限責任公司50MW發(fā)電機組配套的200t/h液態(tài)排渣燃煤粉電廠鍋爐2臺(即3#爐和4#爐),球磨機制粉細度R90=10~13%;爐膛溫度較高,爐膛捕渣率35%;尾部過熱器和豎向煙道慣性捕集煙塵10~15%。主要燃用低硫煤(華亭煤等)。因此,排出的飛灰與固態(tài)排渣燃煤粉鍋爐相比偏細。
當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站測試煙塵排放濃度為1560mg/mN3,年煙塵排放量達到6000噸左右。改造前鍋爐除塵器為單元復合多管旋風除塵器。加之該公司位于市區(qū)附近,鍋爐煙囪的排放可見污染物(煙塵)明顯,成為影響當?shù)卮髿猸h(huán)境的主要污染源。
由于該公司鍋爐由原發(fā)電功能轉(zhuǎn)變?yōu)闊犭娐?lián)產(chǎn),使用剩余壽命高出原設計時間;考慮環(huán)保要求不斷提高、以及寶雞市建設 環(huán)保模范城市需要,需對除塵器進行改造。
寶雞熱電 電除塵設備改造方案,針對原除塵器現(xiàn)場位置狹窄及燃煤情況,委托電力設計部門進行了可行性研究論證工作(2002年11月)。設計論證認為現(xiàn)場條件只可以設置三電場靜電除塵器,改造設計除塵效率為99.2%,煙塵排放濃度在100 mg/mN3左右,計劃工期13個月,工程概算2000余萬元左右。由于該工程改造方案費用高、工期長、影響熱電生產(chǎn),致使除塵器改造工作難以展開。
2006年8月下旬,陜西省環(huán)境監(jiān)測中心站對除塵器進行現(xiàn)場監(jiān)測,3#爐、4#爐煙塵平均排放濃度分別為12.3mg/mN3和18.2 mg/mN3;9月下旬通過陜西省環(huán)保局組織的工程驗收。借鑒國內(nèi)使用鍋爐布袋除塵器的成功經(jīng)驗,我們對寶雞熱電鍋爐除塵器改造提出了采用袋式除塵器的方案(2005年6月)。針對寶雞熱電液態(tài)排渣電廠鍋爐排煙溫度高(200℃左右)、系統(tǒng)要求阻力低(1000Pa)、不改動其它輔機設備,在原除塵器位置上把復合多管旋風除塵器 換為 除塵器的等要求,進行該公司袋式除塵器工程技術(shù)改造的調(diào)研、改造設計、設計審查等工作,提出了具有投資少,,工期短的工程改造實施方案。2006年3月—6月完成了改造施工安裝工作,工程施工期3#爐45天(2006年3月28日開始)、4#爐30天(2006年5月28日開始),施工安裝結(jié)束后即投運使用。
2、鍋爐設備狀況
2.1鍋爐技術(shù)參數(shù)
鍋爐型式:П型爐 開式單室液態(tài)排渣爐
鍋爐制造商:捷克斯洛伐克共和國
過熱蒸汽溫度: 540 ±10 ℃
鍋爐捕渣率: 35 %
排煙溫度: 150 ℃
燃煤消耗量: 21~25 t/h鍋爐額定蒸發(fā)量: 200 t/h
過熱蒸汽壓力: 9.41 Mpa

2.2風機參數(shù)
型號 Y5-2×29N0.23.1F型雙吸引風機
數(shù)量 2 臺,電機功率 300 KW
額定電流 37.5 A
轉(zhuǎn)速 740 rpm
流量 230106 m3/h
全壓 380×9.8 Pa

2.3 除塵器設計參數(shù)

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除塵效率 ≥ 99.8 %
除塵器本體阻力 ≤1000 Pa
除塵器上平面標高高度 ≤ 21 m
入口含塵氣體量 430000 m3/h
入口含塵氣體溫度 145~190 ℃ (夏季爐尾排煙溫度偏高170~210℃)
除塵器入口含塵量 ≤ 25 g/Nm3
除塵器出口含塵量: ≤ 50 mg/Nm3
兩臺引風機設備保留;兩水泥灰斗、除灰裝置保留;除塵器露天布置。
3、袋式除塵器系統(tǒng)
3.1 除塵系統(tǒng)流程
鍋爐排出的含塵氣體在除塵系統(tǒng)中的流程如下:
┌————→旁通煙道———→┐
鍋爐——→主煙道——→布袋除塵器——→主煙道——→引風機—— →排煙道——→煙囪
↓(收塵)
儲灰斗——→輸灰系統(tǒng)——→灰罐車運輸

水沖灰
鍋爐引風機由主煙道抽氣并排至排煙道,由煙囪高空排放。
布袋除塵器收塵經(jīng)過除塵器下部卸灰閥(原除塵系統(tǒng)重力雙翻板閥保留)流入儲灰斗(原除塵系統(tǒng)保留)。根據(jù)需要進行干灰使用(原輸灰系統(tǒng)保留)或水沖灰。鍋爐排出的含塵氣體進入爐尾主煙道;正常工作時,打開各除塵器單元前后的閥門使煙氣進入布袋除塵器進行除塵,除塵后煙氣進入風機前主煙道,此時旁通煙道閥門關(guān)閉;鍋爐噴油點爐時,打開旁通煙道閥門使燃油煙氣通過進入風機前主煙道,關(guān)閉各除塵器單元前后的閥門;
3.2 主要設計參數(shù)
表1 鍋爐袋式除塵器系統(tǒng)主要設計參數(shù)
序號 項 目 單 位 參 數(shù)
1 處理煙氣量 m3/h 430000
2 入口煙氣含塵濃度 g/Nm3 ~269;3 濾袋正常使用溫度 ℃ 連續(xù)運行溫度120~180℃,短時溫度190℃—210℃
4 清灰氣源設備參數(shù) MPa 0.35~0.65(壓縮空氣壓力)
5 脈沖閥 個 DMF-Z-50S,216只/臺
6清灰頻率 S 定阻清灰,900Pa,可以調(diào)整
7 出口粉塵濃度 mg/ Nm3 ≤50
8 本體阻力 Pa <1000
9 過濾速度 m/ min 1.00
10 過濾面積 m2 7162
11 濾袋規(guī)格 mm Φ120×5500,3456條
12 濾袋材質(zhì) / HBT復合高溫濾料
3.3 系統(tǒng)設計的主要特點
3.3.1濾袋

選用美國、日本、奧地利等國生產(chǎn)的聚苯硫醚(PPS)纖維、聚酰亞胺纖維(P84)纖維等材料,按照 標準生產(chǎn)工藝加工生產(chǎn)復合梯度過濾材料。
濾袋設計直徑為120㎜,比通常采用的150㎜的濾袋直徑小20%,每四個袋中心線間距200×180㎜,除塵布袋外開放空間的面積比采用150㎜濾袋大24.2%。較大的開放空間使上升氣流的速度降低,減少上升氣流攜塵量和降阻。
本次濾料設計運行溫度120~180℃,上限工作溫度190℃,短時工作溫度210℃。
3.3.2 煙氣分配裝置
采用側(cè)向進氣分配器,均勻分配含塵氣體,同時可對粗顆粒煙塵進行預分離,避免含塵氣體直接沖刷濾袋,進一步提高整個除塵裝置的效率和性。
3.3.3 濾袋連結(jié)方式
除塵器的濾袋、框架、文丘里噴嘴及掛袋板的聯(lián)接采用了彈簧漲圈式裝置,考慮濾袋安裝方便,袋籠采用兩節(jié)對接。安裝和 換濾袋方便。濾袋從箱體上部安裝和抽出。
3.3. 4 脈沖噴射清灰
采用壓縮空氣(0.35~0.65MPa)誘導被凈化的氣體組成脈沖氣流清灰。清灰控制采用定壓差(900Pa,單元除塵器濾袋前后設檢測點,壓差可調(diào)節(jié))或定時兩種方式。清灰氣流導引采用具有二次氣流誘導功能的雙風道文丘里噴嘴袋籠。
3.3.5 平臺設計
除塵器系統(tǒng)設計有兩個平臺。9.00m平臺主要用于運行設備檢查(除塵器灰斗、卸灰閥、除塵器提升閥和旁通提升閥)。20.80m平臺用于除塵器濾袋 換檢修和鍋爐尾部受熱面檢修。
3.3.6 灰斗設計
利用原除塵器灰斗裝置,各個除塵單元模塊下部配有單用小灰斗,除塵器收塵由小灰斗落入大灰斗。大灰斗設有料位指示器。保留原取灰方式和水沖灰等收塵處理。
大灰斗為密閉式,起儲灰斗作用。4.安裝及測試
#3爐除塵器于2004年5月6日投運; #4爐除塵器于2004年6月26日投運。自除塵器運行以來,運轉(zhuǎn)情況良好。運行3個月后,陜西省環(huán)境監(jiān)測中心站現(xiàn)場監(jiān)測,#3、4爐煙塵平均排放濃度分別為12.3mg/m3和18.2 mg/m3,達到了設計要求以及滿足新頒布的火電廠煙塵排放標準的要求。
2006年9月21日,通過了省、市環(huán)保局對除塵器改造項目的環(huán)保驗收,得到了與會人員的一致好評。與會人員的一致認為該項目符合環(huán)保驗收合格條件,項目技術(shù)可靠、,采用袋式除塵技術(shù)在陜西電力系統(tǒng)尚屬首例,在 電力系統(tǒng)液態(tài)排渣爐上是率先應用,該除塵器改造項目具有推廣示范作用。

5 存在問題及建議
寶雞熱電公司鍋爐除塵器系統(tǒng)改造的主要特點在于高溫低阻,主要技術(shù)難點在于濾料使用壽命。作為濾料主材的PPS、P84纖維對160℃以上燃煤高溫煙氣存在抗化學腐蝕性能下降的問題,盡管我們對濾料采用了增厚、濾料結(jié)構(gòu)梯度設置、PTFE整體浸滲、采用高強基布等措施,在今后運行過程中仍需得到時間的檢驗。
針對我國的燃煤狀況和鍋爐運行現(xiàn)狀,直接采用PPS、P84濾料需慎重,同時提出需加快適合國內(nèi)鍋爐負荷運行調(diào)整、燃用不同煤種條件下長期使用的袋式除塵用濾料及其相關(guān)技術(shù)。

6.效益
寶雞熱電公司#3、4爐袋式除塵器的成功改造,年減少煙塵排放量近6000噸,可以減少煙塵排污費上百萬元。除塵器的改造成功的了當?shù)氐目諝猸h(huán)境質(zhì)量,為企業(yè)的生存發(fā)展奠定了基礎,對當?shù)氐纳鐣M步、經(jīng)濟發(fā)展、安居樂業(yè)創(chuàng)造了有利條件,具有顯著的社會環(huán)境效益。

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